某裝置原來(lái)用035 MPa低壓蒸汽由購(gòu)置的1.0MPa高壓蒸汽減溫減壓制得,蒸汽購(gòu)置成本高受外供影響大。經(jīng)調(diào)研該裝置內(nèi)脫烷烴塔塔頂回流物料需要進(jìn)行冷卻.物料流量約500t/h、溫度約127℃,為實(shí)現(xiàn)物料的冷卻,又可回收低溫余熱,工廠(chǎng)聯(lián)合北京華清微拓公司,對(duì)熱泵技術(shù)在工廠(chǎng)應(yīng)用的可行性進(jìn)行了論證,并研制了二類(lèi)升溫型溴化鋰熱泵,以制取0.35MPa蒸汽,減少工廠(chǎng)外購(gòu)蒸汽量,同時(shí)實(shí)現(xiàn)物料的冷卻滿(mǎn)足脫烷烴塔的要求。 中央廚房裝修
2012年2月熱泵在工廠(chǎng)投運(yùn),機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),蒸汽產(chǎn)量存8t/h以上,烷烴出口溫度存86℃附近,達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo),但2013年3月、5月機(jī)組相繼發(fā)生故障,蒸汽產(chǎn)量大幅下降,烷烴出口溫度大幅降低,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)冷凝器冷劑滿(mǎn)液位(蒸發(fā)
器液位平穩(wěn)),造成機(jī)組被迫停機(jī)。本文就此故障展開(kāi)原因分析并提出整改措施。
1、熱泵原理及故障原因分析
1.1熱泵原理
第二類(lèi)溴化鋰吸收式熱泵是一種升溫型熱泵,以低溫?zé)嵩礊轵?qū)動(dòng)力而用于提高其他物料溫位的設(shè)備,其性能系數(shù)COP總是<l,一般為0.47~0.5[1-2],二類(lèi)吸收式熱泵包括發(fā)生器、吸收器、蒸發(fā)器、冷凝器、熱交換器、溶液泵、溶劑泵、熱水泵等主要部件[3]。蒸發(fā)器和發(fā)生器以低品位(循環(huán)烷烴)廢熱為驅(qū)動(dòng)熱源,低品位余熱首先進(jìn)入蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器內(nèi)加熱冷劑釋放出熱量,冷劑蒸汽進(jìn)入吸收器,被來(lái)自發(fā)生器底的濃溶液吸收而放出熱量,從而加熱吸收器內(nèi)熱水銅管,熱水被加熱升溫后,至閃蒸罐閃蒸,閃蒸產(chǎn)生的蒸汽送至蒸汽管網(wǎng)。原理圖如圖l:
1.2原因分析
1.2.1故障現(xiàn)象
2013年3月12日,熱泵蒸汽產(chǎn)量大幅降低,將熱泵停機(jī),對(duì)冷凝器和吸收器分別進(jìn)行試漏檢查,檢查發(fā)現(xiàn)冷凝器有兩根管束穿通,由于管層冷卻水壓力高于機(jī)組,冷卻水漏入機(jī)組,使機(jī)組內(nèi)“冷劑”過(guò)多,冷凝器滿(mǎn)液位,在積水盤(pán)中發(fā)生溢流,致使?jié)馊芤簼舛绕停椭廖掌骱螅绊懤鋭┪章?,放熱量降低,?dǎo)致蒸汽產(chǎn)量下降。停機(jī)后,將兩根穿通管束兩端使用堵頭堵塞,機(jī)組恢復(fù)正常。
2013年5月1日,再次發(fā)現(xiàn)蒸汽產(chǎn)量降低,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),有4個(gè)管束穿通,且位置與3月份漏點(diǎn)位置接近。對(duì)冷凝器銅管進(jìn)行抽管中央廚房裝修
1.2.2腐蝕分析
(1)對(duì)銅管進(jìn)行檢查及對(duì)比分析
從圖2看出,抽出銅管有一段長(zhǎng)約15 cm的點(diǎn)蝕腐蝕帶,從斷口處查看,斷裂處減薄十分嚴(yán)重,而且4根腐蝕帶相對(duì)位置在同一位置?,F(xiàn)場(chǎng)比對(duì),腐蝕帶位置在冷凝器視鏡處,從冷凝器視鏡位置可見(jiàn),機(jī)組外有一根管線(xiàn)正對(duì)腐蝕處,如圖3所示。
經(jīng)過(guò)圖紙審查發(fā)現(xiàn),該排放線(xiàn)為吸收器至冷凝器未凝性氣體排放線(xiàn),排放線(xiàn)管口為直噴型,里面未設(shè)置防止沖刷的擋板等措施。 檢查抽出管表面如圖2,發(fā)現(xiàn)4根泄漏管束正對(duì)噴射點(diǎn)處,都有腐蝕坑,背向側(cè)則無(wú)腐蝕,且管束離噴口越近,腐蝕越嚴(yán)重。進(jìn)而表明,管束腐蝕與未凝性氣體排放線(xiàn)噴口有關(guān)。
(2)原理分析
正常操作時(shí),吸收器壓力在1OO kPa (A)附近,液相溫度為150'C,冷凝器壓力在6 kPa (A)附近,溫度為35℃,該管線(xiàn)為Φ22 mm×3mm,吸收器至冷凝器高度差以lm計(jì),根據(jù)伯努利方程計(jì)算,g=9.81;在吸收器內(nèi)未凝型氣體(主要為蒸汽)為靜止?fàn)顟B(tài),速度ul =0;100℃時(shí)比重ρ=0.6 kg/m3;管線(xiàn)阻力∑fe不計(jì),因此,則管線(xiàn)內(nèi)流速為559.8 m/s。
因該管線(xiàn)位于溴化鋰濃溶液噴淋頭下方,如圖3所示。正常操作時(shí),會(huì)噴淋至未凝性氣體管口處,致使吸收器內(nèi)溶劑蒸汽,夾帶少量溴化鋰,壓力為100 kPa,以559.8 m/s高速?lài)娚渲翜囟葹?5℃,壓力為6kPa (A)的冷凝器銅管上,未凝性氣體內(nèi)夾帶的溴化鋰溶液,一方面由于溫度急劇下降,溴化鋰溶解度降低,另一方面由于壓力大幅降低,從而使溶液中的溶劑大量汽化,溴化鋰結(jié)晶析出,晶體以較高速度沖撞冷凝器管束,形成類(lèi)似“噴砂”現(xiàn)象的沖刷腐蝕。 中央廚房裝修
2整改措施
2.1斷開(kāi)吸收器至冷凝器的管線(xiàn)
經(jīng)分析,①由于吸收器作用是溴化鋰濃溶液吸收蒸發(fā)器來(lái)的冷劑蒸汽,接觸過(guò)程產(chǎn)生大量熱,微量未凝性氣體對(duì)此放熱過(guò)程影響有限。②該過(guò)程中,微量未凝性氣體可通過(guò)稀溶液溶解帶走,不會(huì)在吸收器內(nèi)集聚。③為了施工方便,不影響裝置生產(chǎn),同時(shí)驗(yàn)證以上兩點(diǎn)準(zhǔn)確性,采取了在機(jī)組外斷開(kāi)該管線(xiàn)的方式。
2.2對(duì)穿通管束及其附近可能腐蝕的25根管束進(jìn)行堵塞
由于冷凝器管口間距很小,若更換管束后,管口處需漲管密封,其過(guò)程易對(duì)其他管口造成損傷。經(jīng)計(jì)算,冷凝器內(nèi)有708根管束,堵塞管束占比為25/708=0.35%,經(jīng)過(guò)核算,不會(huì)對(duì)冷凝器冷凝效果產(chǎn)生較大影響,因此,將穿通管束及其附近可能腐蝕的25根管束進(jìn)行堵塞。
3整改效果
3.1整改后,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),至2016年再未出現(xiàn)類(lèi)似故障。
為了驗(yàn)證取消該管線(xiàn)對(duì)吸收器的影響,檢查蒸發(fā)器壓力情況(因吸收器無(wú)壓力表,吸收器與蒸發(fā)器連通,蒸發(fā)器壓力可間接表示吸收器內(nèi)壓力變化及未凝性氣體含量情況),數(shù)據(jù)如表1:
從上述數(shù)據(jù)看出,蒸發(fā)器壓力整改后均值與整改前一致,且最大值與最小值差值更小,較整改前更平穩(wěn),表明取消吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線(xiàn)對(duì)吸收器無(wú)明顯影響。
3.2為查看機(jī)組整體運(yùn)行情況,統(tǒng)計(jì)機(jī)組蒸汽產(chǎn)量及熱源烷烴出口溫度,并與設(shè)計(jì)值進(jìn)行對(duì)比,數(shù)據(jù)如表2:
根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù),與本裝置技術(shù)參數(shù)中所規(guī)定的額定工況進(jìn)行對(duì)比,在驅(qū)動(dòng)熱源烷烴溫度、流量低于設(shè)計(jì)值的情況下,蒸汽產(chǎn)量、循環(huán)烷烴出口溫度達(dá)到了技術(shù)協(xié)議中所規(guī)定的設(shè)計(jì)要求,且蒸汽溫度升高,蒸汽品質(zhì)上升,滿(mǎn)足了蒸汽用戶(hù)的使用要求。
蒸汽約200元/l,軟化水5元/t,電耗約18.1元/h,除去上述損耗,每年收益約1061.42萬(wàn)元,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。
4結(jié)論
(1)熱泵蒸汽量低的原因?yàn)槔淠鞴苁鴥?nèi)漏,冷卻水漏入機(jī)組,“冷劑”過(guò)多,使溴化鋰溶液濃度過(guò)低造成。中央廚房裝修
(2)冷凝器銅管腐蝕,主要原因是吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線(xiàn)含溴化鋰,溴化鋰急劇冷卻結(jié)晶后,對(duì)冷凝器管束表面形成“噴砂”,腐蝕管束。
(3)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行驗(yàn)證,設(shè)計(jì)中該吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線(xiàn)可以取消,為后期熱泵設(shè)計(jì)提供參考。
(4)熱泵整改后,蒸汽產(chǎn)量、熱物料出口溫度穩(wěn)定,滿(mǎn)足了蒸汽用戶(hù)、循環(huán)烷烴工藝操作的要求。并充分的回收了低位熱能,減少了外購(gòu)蒸汽量,提高了經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。